qtabwidget切换tab事件_某超超临界机组初压/限压切换过程中扰动原因分析
嚴寒夕? 浙江浙能臺州第二發(fā)電有限責任公司
[摘要]某火電廠汽輪機在初壓/限壓切換過程中出現(xiàn)負荷瞬時上升問題。從初壓/限壓切換的邏輯及切換過程中主要參數(shù)的變化分析,確定原因為壓力控制器指令上升瞬間和轉(zhuǎn)速負荷控制器指令下降瞬間有短暫的時間間隔,造成高壓調(diào)節(jié)閥指令上升,調(diào)節(jié)閥開度瞬間達到80%,導致負荷波動。在對壓力控制器邏輯中延時塊進行更改后,初壓/限壓切換過程中高中壓調(diào)節(jié)閥平穩(wěn)無動作。
1 機組概況
某電廠汽輪機為上海汽輪機廠設計制造的N1050-27/600/600型超超臨界機組,配備艾默生過程控制有限公司提供的Ovation控制系統(tǒng)[1]。
汽輪機在運行過程中可根據(jù)實際運行工況選用初壓模式和限壓模式。初壓模式下,壓力控制器起作用,汽輪機主要控制主汽壓力,鍋爐側(cè)控制負荷,一般用于中低負荷段運行調(diào)節(jié),其負荷響應速度較慢。限壓模式下,轉(zhuǎn)速負荷控制器起作用,未并網(wǎng)時汽輪機主要控制轉(zhuǎn)速,并網(wǎng)后汽輪機主要控制負荷,而主汽壓力由鍋爐控制,此模式下負荷響應速度快,可以滿足電網(wǎng)調(diào)節(jié)的要求[2]。
2 擾動現(xiàn)象及過程分析
2018-01-24T16:51,機組負荷893 MW,主汽壓力23.3 MPa,機組處于鍋爐主控模式,汽輪機處于初壓模式,操作員發(fā)出協(xié)調(diào)請求指令,送至汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH),初壓模式切換為限壓模式。在切換過程中(大約1 s),機組兩側(cè)高壓調(diào)節(jié)閥突然開大(由40%開至85%),負荷最高升至910MW。
2.1 壓力控制器分析
圖1為壓力控制器邏輯簡圖。壓力控制器指令(YFDPR)和轉(zhuǎn)速負荷控制器指令(YNPR)及啟動裝置控制器(TAB)輸出取小得到小選后的流量指令(YR),經(jīng)過高壓調(diào)節(jié)閥特性曲線轉(zhuǎn)換后直接控制高壓調(diào)節(jié)閥的開度。
圖1 壓力控制器邏輯簡圖
根據(jù)初壓/限壓切換邏輯對壓力控制器進行分析。操作員發(fā)出協(xié)調(diào)請求CCS指令,脈沖3 s,觸發(fā)復位SR觸發(fā)器,將初壓方式投入信號(VDENPR)復位為0,送至壓力控制器,延時0.048 s后,將轉(zhuǎn)速負荷控制器設定值偏置從0切換為-1 MPa,PID輸出因設定值減少而相應增加,瞬間增加量為0.052(設定值改變量×比例增益=1/27×1.4=0.052)。之后壓力控制器切為轉(zhuǎn)速負荷控制器,當小選指令由負荷控制器輸出時,壓力控制器動作信號(FDPRIE)由1置為0,壓力控制器被切除,YFDPR值為壓力控制器輸出基礎上加0.08(圖1中為YR+0.08)。綜上所述,在初壓/限壓切換過程中,壓力控制器輸出會階躍上升,其值總增量約為0.132(0.052+0.08)。
圖2 轉(zhuǎn)速/負荷控制器邏輯簡圖
2.2 轉(zhuǎn)速/負荷控制器分析
轉(zhuǎn)速/負荷控制器邏輯見圖2。操作員發(fā)出協(xié)調(diào)請求CCS指令,脈沖3 s,觸發(fā)復位SR觸發(fā)器,將VDENPR復位為0,負荷設定值(NPR-W)瞬間收到-0.02的偏置并分為2路,1路經(jīng)過PID,設定值減少0.02,由于負荷控制器輸出瞬間只減少1個很小的值(設定值改變量×比例增益=-0.02×0.14=-0.0028),所以對調(diào)節(jié)閥的影響可以忽略;而另1路不經(jīng)過PID,此值乘以0.8后直接疊加在轉(zhuǎn)速負荷控制器出口,令YNPR減小0.016。
此外還有1路VDENPR信號復位為0,取非后經(jīng)1 s脈沖信號,得到N350QP,此脈沖信號閉鎖YNPR,即YNPR在1 s內(nèi)保持脈沖信號上升瞬間的值,1 s后輸出值切換為壓力控制器輸出限制PIRYU信號和轉(zhuǎn)速負荷控制器PID出口值的小選值與一次調(diào)頻分量(N410)之和。N350QP脈沖信號處于上升沿時,轉(zhuǎn)速負荷控制器還未動作,此時汽輪機仍處于初壓模式,以當時達到下限值為例進行說明。
因轉(zhuǎn)速負荷控制器設定值×8>0.08,即有:
PRIYU=YR+0.08-N410。
根據(jù)邏輯圖可知:
YNPR=PRIYU-N410,
即:YNPR=YR+0.08。
當N350QP脈沖信號置1后,YNPR在此1 s內(nèi)會保持當前值,而PRIYU=YR-N410,PIRYU瞬間減少0.08,YNPR也會突降0.08,并小于YFDPR,完成模式切換。NPRIE輸出1時,表示完成初壓到限壓的切換,最終YNPR由轉(zhuǎn)速負荷控制器計算控制[3-5]。
綜合兩路邏輯分析,可得到結(jié)論:在切換瞬間,YNPR會先下降0.016,保持1 s,最終下降0.08。
3 擾動原因
此次切換與其他日常操作無明顯區(qū)別,即操作員發(fā)出協(xié)調(diào)請求CCS指令,脈沖3 s,DEH接收信號,并立刻對YFDPR和YNPR做出調(diào)整,YFDPR上升,YNPR下降,在1 s后完成切換。但在此次切換過程中,YFDPR上升動作與YNPR的下降動作之間有大約1 s的間隔,造成YR上升、調(diào)節(jié)閥指令輸出,調(diào)節(jié)閥開度瞬間達到80%,導致負荷波動。
Ovation系統(tǒng)在歷史站的數(shù)據(jù)記錄中,采樣周期為1 s,在沒有事件順序記錄(SOE)點的情況下,對于不同站同1 s內(nèi)數(shù)據(jù)僅憑歷史站的記錄無法判斷其先后順序,需要根據(jù)邏輯結(jié)合實際動作情況進行分析。本文采集了1月24日以來的初壓/限壓模式切換過程中3次調(diào)節(jié)閥開度發(fā)生明顯變化的數(shù)據(jù),見表1和圖3。由圖3可以看到,在切換過程中調(diào)節(jié)閥開度發(fā)生了跳變,且開關(guān)調(diào)節(jié)閥時間小于1 s。根據(jù)數(shù)據(jù)及邏輯分析,可以得出2種可能性:YFDPR上升動作提前或YNPR下降動作滯后。只要切換中存在時間差,就必然會產(chǎn)生1個YR的波峰值,送至高壓調(diào)節(jié)閥,令調(diào)節(jié)閥開度增大,導致負荷波動,切換則變成有擾切換。同時對壓力控制器和轉(zhuǎn)速負荷控制器邏輯頁內(nèi)時序進行檢查,符合時序要求。
表1 初壓/限壓切換過程中主要參數(shù)變化
圖3 負荷突變情況下的參數(shù)曲線
4 處理措施及效果
可選擇2種方法消除汽輪機模式切換引起的負荷波動問題。
(1)將轉(zhuǎn)速/負荷控制器動作時間提前。根據(jù)轉(zhuǎn)速負荷控制器分析,若要提前動作,可將脈沖時間縮短,但由于其中邏輯動作較多,難以定量地減少時間,因此不建議采用此方法。
(2)將壓力控制器動作時間延遲。檢查壓力控制器邏輯,VDENPR復位為0后有0.048 s延時,小于掃描周期[1](邏輯掃描周期為0.05 s),難以被掃描到,其延時不起作用,建議增加1個掃描周期(實際改為0.098 s),即可有效延遲壓力控制器指令動作。
按照上述方法對壓力控制器邏輯中延時塊進行更改后,記錄初壓/限壓切換的主要參數(shù),其切換過程中高中壓調(diào)節(jié)閥平穩(wěn)無動作,切換過程參數(shù)曲線如圖4所示。以1月24日16:00的切換過程為例分析負荷波動時的參數(shù)曲線(圖3),操作員發(fā)出協(xié)調(diào)請求CCS指令,YFDPR由0.731升到0.783(增加了0.052,符合壓力控制器推論)并維持了不到1 s時間,此時YNPR由0.811下降到0.795,未完成切換,但是YR隨著YFDPR的上升也升至0.783,經(jīng)過邏輯計算后調(diào)節(jié)閥開度為84.75%,之后由于1 s的保持時間結(jié)束,YNPR下降0.08,小于YFDPR,最終完成初壓/限壓切換,同時調(diào)節(jié)閥指令恢復正常。
圖4 正常模式切換過程的參數(shù)曲線
對比圖3和圖4,可以發(fā)現(xiàn)圖4中YFDPR上升的時間有延遲,切換過程中YFDPR第1次上升的0.052未被采集,直接跳過這個節(jié)點增加了0.13,根據(jù)壓力控制器邏輯分析可知,圖3中VDENPR信號先到,而FDPIRE后動作;而圖4無擾切換的情況下正好相反,FDPIRE先動作,VDENPR后到,YFDPR一次性上升0.13,從而實現(xiàn)了初壓/限壓模式的無擾切換,其中延時時間起到了關(guān)鍵的作用。
5 結(jié)束語
經(jīng)分析,某電廠對汽輪機初壓/限壓切換過程中發(fā)生擾動的主要原因為壓力控制器指令上升和轉(zhuǎn)速負荷控制器指令下降瞬間有短暫的時間間隔,造成高壓調(diào)節(jié)閥指令上升。對壓力控制器邏輯中延時塊進行更改后,問題得到解決。處理方法可為類似現(xiàn)象提供借鑒。
參考文獻:
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注:原文發(fā)表于《內(nèi)蒙古電力技術(shù)》2019年第4期,原文標題為:1050 MW超超臨界機組初壓/限壓切換過程中擾動原因分析及解決措施
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總結(jié)
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